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水泥球磨機的“磨尾漏灰”表現(xiàn)為:物料在被喂入球磨機時,部分粉狀物料從磨頭部進料口法蘭、毛氈及進料斗之間的相連縫隙中流出來,造成磨房的污染及粉狀顆粒進入軸瓦這種破壞現(xiàn)象。
原因分析:
1.毛氈與進料斗相互摩擦后,會出現(xiàn)縫隙,進料斗(接料管)倒圓錐處有一空間,物料在此輸送困難,會產(chǎn)生滯留和返料,為漏灰提供了前提條件。
2.物料料位高出螺旋葉片高度,當進料速度超出它的輸送速度時,高出螺旋葉片的一部分物料進磨速度減小,沒及時輸入磨內(nèi),粉料就會溢漏出。
3.提高研磨體平均球徑或者通過增大裝載量來提高磨機產(chǎn)量這種做法本身具有不合理的地方,使填充料高,料面遠遠超過螺旋葉片的高度,致使螺旋筒內(nèi)有物料積存,造成漏灰。
4.選粉機負荷率大,進料速度超過螺旋筒輸送高度,回料沒及時進入磨內(nèi),磨尾縫隙處堆料死角。密封縫隙受到堆積物料和螺旋始端運轉(zhuǎn)帶來的外向壓力的作用,導致磨尾漏灰。
5.球磨機正壓操作或微負壓操作的不恰當?shù)牟僮鳎鼓ノ蔡幓伊弦绯觥?/p>
問題處理:
1.改進磨頭密封方法,這個分三步走:第一,在進料螺旋筒外端增設一節(jié)長200mm的螺旋筒,螺旋葉片現(xiàn)場焊接,加長節(jié)用螺釘與原螺旋筒一起與磨機聯(lián)接;第二,在加長節(jié)外端增加一只毛氈定位圈,工業(yè)毛氈對開后安裝,一面涂滿黃油,該圈與加長節(jié)200mm螺旋筒用沉頭螺釘聯(lián)接;第三,在毛氈外端設一磨擦密封擋圈,套在進料斗上,現(xiàn)場制作并焊接兩個擋桿,使之不能旋轉(zhuǎn),后面用若干只彈簧頂住,彈簧座與進料斗焊在一起,使擋圈端面始終與毛氈相貼,而不受毛氈部分磨損的影響。密封擋圈與進料斗圓筒外徑要有5mm的間隙,這個間隙用棉花蘸黃油堵住,擋圈外加一塊壓板,該壓板用螺釘與密封擋圈擰緊。在安裝進料斗時要注意安裝位置退開200mm,讓出加長節(jié)螺旋筒的長度。
2.縮小喂料嘴直徑、增加中空軸螺旋葉片高度。
3.把進料斗(接料管)內(nèi)螺旋葉片改為與中空軸內(nèi)螺旋葉片等螺距,在倒圓錐處增設內(nèi)螺旋葉片,使物料進入接料管就被輸送走,杜絕物料在倒圓錐處滯留與返料現(xiàn)象。同時把下料溜子加長150~200mm,使物料遠離密封口,不再滯留。將密封裝置改為迷宮式密封,減輕毛氈的磨損。
4.改進水泥球磨機入料端,這里吉宏機械提供三個辦法。
(1)在磨頭入料端滿焊一個旋轉(zhuǎn)喇叭口,使物料直接旋轉(zhuǎn)滑入螺旋內(nèi)順利向前運動。且對入料圓口倒出斜角進行改進,安裝一個與內(nèi)旋轉(zhuǎn)螺旋接料口保持同心的入料嘴,使旋轉(zhuǎn)中帶起的物料正好落在斜角上滑入螺旋內(nèi)。
(2)進料管伸入螺旋筒部分的直徑減小(約200mm),另外在進料管上焊接一只厚度為8mm,外徑為超出原螺旋筒直徑約15mm的擋灰圈。這樣做,既增大了進料管與螺旋筒壁間的間隙,使之不易填滿物料,又多了一層擋灰圈,阻止了物料外擠。
(3)調(diào)整好選粉機回料管上翻板閥,使選粉機回灰盡可能均勻地進入螺旋筒,與此同時,對螺旋筒結(jié)構(gòu)進行局部改進。
5.在操作上改進,如調(diào)整研磨體級配和裝載量,磨機一倉內(nèi)第一排和第二排襯板安裝平襯板或分級襯板,加快磨機進料口出物料及磨內(nèi)物料的流逝;調(diào)整選粉機的循環(huán)負荷率,杜絕正壓操作和微負壓操作。